ZL催化劑在HPF法煤氣脫硫中的應(yīng)用
郭金華 李彥光(邯鄲鋼鐵集團(tuán)公司焦化廠,邯鄲,056015)
目前,我國(guó)焦?fàn)t煤氣濕式氧化法脫硫工藝中使用的催化劑有十余種,大致可分為兩類,一類是酚-醌轉(zhuǎn)化(活性基團(tuán)轉(zhuǎn)化),用變價(jià)離子催化,如ADA、對(duì)苯二酚、栲膠、苦味酸和1,4-萘醌-2-磺酸鈉等。這些催化劑存在不能脫除有機(jī)硫、總脫硫效率低、硫泡沫不易分離、易堵塞設(shè)備、H2S適應(yīng)范圍小和脫硫成本較高等缺點(diǎn)。另一類是磺化酞菁鈷和金屬離子類脫硫催化劑,這類催化劑是通過本身攜帶的原子氧完成氧化和再生反應(yīng)。ZL催化劑雖屬于第二類催化劑,還具有第一類催化劑的優(yōu)點(diǎn),是新型的復(fù)合型催化劑,可以單獨(dú)在煤氣脫硫工藝中應(yīng)用,已成功地應(yīng)用于多家焦化廠。我廠的生產(chǎn)實(shí)踐表明,對(duì)氨法HPF煤氣脫硫工藝,ZL催化劑更顯示了其優(yōu)異性能。
1 ZL催化劑的性能和催化原理
1.1 ZL催化劑的性能
在HPF法脫硫工藝中的應(yīng)用實(shí)踐表明,ZL催化劑具有以下優(yōu)點(diǎn)。
(1)適用于不同含硫量的焦?fàn)t煤氣脫硫,不僅脫硫、脫氰速度快,而且脫硫效率可高達(dá)98%以上,脫氰效率也可達(dá)90%以上。
(2)可同時(shí)脫除煤氣中無機(jī)硫和有機(jī)硫。
(3)與其他催化劑相比,ZL催化劑具有硫泡沫顆粒大、易分離、不堵塞設(shè)備、用量少和操作成本低等特點(diǎn)。
(4) ZL催化劑在生成硫磺時(shí)具有較好的選擇性,所以脫硫液中的副鹽生長(zhǎng)速度緩慢,外排廢液量小,處理費(fèi)用低,對(duì)環(huán)境的污染輕。
1.2 ZL催化劑的催化原理
ZL催化劑為藍(lán)黑色粉末,粒度小于20目,水不溶物3.00。ZL催化劑具有特殊的攜氧能力,其催化活性為0.06/min。在脫硫過程中,ZL催化劑吸附活化堿性溶液中的溶解氧,形成高活性大離子。當(dāng)遇到煤氣中的硫化氫時(shí),可將其吸附在高活性大離子的表面,將硫化氫中的硫離子氧化成元素硫或多硫化物,并從ZL催化劑表面解吸。失活后的ZL催化劑經(jīng)空氣再生后,重新恢復(fù)其攜氧能力。脫硫過程中的主要副反應(yīng)是硫代硫酸銨和硫氰酸銨的生成反應(yīng)。
2 ZL催化劑的應(yīng)用
一些焦化廠的生產(chǎn)實(shí)踐表明,ZL催化劑既可單獨(dú)用于以NaCO3為堿源的改良ADA法,也可與苦味酸混合使用。現(xiàn)將我廠以氨為堿源的HPF法焦?fàn)t煤氣脫硫工藝使用ZL催化劑的情況介紹于后。
2.1 工藝流程
我廠焦?fàn)t煤氣采用氨法HPF脫硫工藝,煤氣處理量5.7萬m3/h,脫硫塔前煤氣中H2S含量5-6g/m3,塔后煤氣中H2S含量0.5g/m3。
鼓風(fēng)機(jī)后的煤氣經(jīng)預(yù)冷塔冷卻后進(jìn)入兩臺(tái)并聯(lián)的脫硫塔,富液經(jīng)循環(huán)泵進(jìn)入各自的再生系統(tǒng),再生后的貧液自流入脫硫塔循環(huán)噴灑。再生空氣從再生塔底部鼓入,為提高煤氣中的氨硫比,故將蒸氨塔頂?shù)陌逼腩A(yù)冷塔。
表1列出了使用ZL催化劑的煤氣脫硫工藝參數(shù)。往脫硫液中投加ZL催化劑時(shí),可采用沖擊性投加或連續(xù)滴加方式,可將溶解后的ZL催化劑直接加入反應(yīng)槽或貧液槽。在脫硫裝置的開工初期,第一次的投放量可控制在30-50mg/m3,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后,每天定時(shí)補(bǔ)加,使脫硫液中催化劑濃度始終保持在30-50ppm。每脫除1t硫化氫大約消耗ZL催化劑0.7-0.8kg。
表1 用ZL催化劑的氨法HPF脫硫裝置的工藝參數(shù)
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項(xiàng)目
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單位
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設(shè)計(jì)值
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實(shí)際植
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液氣比
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L/m3
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12-30
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26.8
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空塔速度
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m/s
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0.3-1.2
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0.57
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硫容量
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kg/m3
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0.3-1.8
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0.2-1.6
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再生時(shí)間
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min
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10-30
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20
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鼓風(fēng)強(qiáng)度
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m3/h.m2
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20-100
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100
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煤氣溫度
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°C
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30-40
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30-50
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催化劑用量
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kg/t H2S
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0.6-0.8
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0.6-0.8
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溶液pH值
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8.3-8.8
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8.3-8.5
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ZL濃度
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ppm
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30-50
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30-50
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懸浮硫
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mg/L
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<100
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<100
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硫氰酸銨濃度
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g/L
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<150
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<150
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H2S脫除率
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%
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95-98
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HCN脫除率
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%
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87-90
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有機(jī)硫脫除率
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%
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50-60
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表2 脫硫塔前后煤氣中的H2S g/L
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日期
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塔前
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塔后
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日期
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塔前
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塔后
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20001112
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4.95
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0.36
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20001119
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4.31
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0.25
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20001114
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4.56
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0.43
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20001120
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4.65
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0.30
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20001116
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4.68
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0.26
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20001121
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4.98
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0.26
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20001118
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5.00
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0.32
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20001122
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4.87
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0.30
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2.2 應(yīng)用情況
根據(jù)ZL催化劑的性能和使用要求,我們?cè)赯L催化劑中配了對(duì)苯二酚,脫硫效率基本可達(dá)到設(shè)計(jì)要求,見表2。生產(chǎn)實(shí)踐表明,ZL催化劑具有適用范圍廣、脫硫效率高、硫泡沫顆粒大、懸浮硫易分離、不堵塞設(shè)備、操作成本低等特點(diǎn),另外,ZL催化劑對(duì)硫磺生成的選擇性好、副鹽增長(zhǎng)慢,因而外排廢液量也少。
2.3 副鹽的增長(zhǎng)與控制
濕式氧化脫硫工藝都存在副鹽增長(zhǎng)快和外排廢液多的問題,我廠采用了脫硫廢液回兌配煤的方法,較好地解決了脫硫廢液的外排問題。雖然此法對(duì)焦炭質(zhì)量沒有影響,但對(duì)配煤工段設(shè)備的污染和腐蝕較為嚴(yán)重。為控制硫代硫酸銨的生成速度,我們采取了下列措施。
(1) 控制脫硫液溫度。在脫硫和再生操作中,前者是放熱反應(yīng),降低溫度可提高脫硫效率和減少副反應(yīng),但溫度太低并不利于再生操作。經(jīng)綜合考慮,我們將煤氣溫度控制在35°C,脫硫液溫度控制在38°C。
(2) 控制脫硫液堿度。因ZL催化劑必須在堿性溶液中進(jìn)行脫硫反應(yīng),所以,應(yīng)將脫硫溶液pH值控制得高一些。但堿度應(yīng)視煤氣中的硫含量而變。實(shí)踐表明,對(duì)于氨法脫硫,pH值宜控制在8.2-8.7,脫硫液中游離氨含量控制在4.0-4.5g/m3。以碳酸鈉為堿源時(shí),pH值可控制在8.2-8.7,堿度控制在0.2-0.3N。還應(yīng)根據(jù)脫硫塔前后煤氣中的H2S含量和脫硫效率調(diào)整脫硫液堿度。
(3) 控制鼓風(fēng)強(qiáng)度。充足的氧是ZL催化劑再生的必要條件,因此,鼓風(fēng)強(qiáng)度應(yīng)根據(jù)脫硫液的再生效果來確定。在滿足再生的前提下,適當(dāng)降低鼓風(fēng)強(qiáng)度可減少副反應(yīng)的發(fā)生和節(jié)省動(dòng)力。我們將鼓風(fēng)強(qiáng)度控制在95-100m3/m2.h。
另外,硫氰酸銨的生成速度與煤氣中的HCN的量和元素硫能否及時(shí)分離有關(guān)。使用ZL催化劑后,能及時(shí)分離元素硫,從而減緩了硫氰酸銨的增長(zhǎng)速度,減少了外排廢液量。
3 結(jié)論
ZL催化劑在氨法HPF脫硫工藝中的應(yīng)用表明,各項(xiàng)指標(biāo)可達(dá)到設(shè)計(jì)要求,不僅具有脫硫效率高、硫磺顆粒大、硫泡沫易分離和操作費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn),而且可有效控制副產(chǎn)鹽類的生成速度和減少外排廢液量。